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DCS系统故障分析与整改

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2008年第12期 福 建 电脑 181 DCS系统故障分析与整改 罗兆成 (福建三钢(集团)公司炼钢厂福建三明365000) 【摘要】:介绍了DES系统事故,分析了事故的原因,并提出了整改措施。 【关键词】:DES系统;故障;分析;整改 l、前言 在对我厂7O0om 制氧DES组态信息进行详细分析后认为 2006年8月至10月期问我厂7o00m3/l1制氧机DCS系统 DCS系统组态正确,不是引发DES系统故障的原因。浙大中控 发生多次故障.每当DCS系统故障发生时就会造成700Om3/h 公司技术人员还特别对膨胀机系统的控制程序进行详细的分 制氧机的部分设备失控。2006年1O月7日DCS系统又一次发 析.排除了由于膨胀机的控制程序缺陷造成膨胀机控制故障的 生故障.导致7000m3/h制氧机的膨胀机系统失控。造成一台膨 可能性。认为造成DCS系统故障的原因来自系统外部.并怀疑 胀机烧损的设备事故。现就DCS系统故障的经过、故障的原因 是因外界干扰引起DCS系统故障。2006年lO月9日浙大中控 分析以及所采取的整改措施和效果作一阐述 2、DCS系统摄况 技术人员到达现场.对我厂7O0om3/lI制氧机DES系统进行全 面检查 浙大中控技术人通过认真的检查和测量后发现我厂 我厂7000m3/h制氧机DCS系统选用浙大中控公司的Jx一 7O00m3/}l制氧机DCS系统的”系统地”未连接到DCS系统的接 300X DCS产品。该DCS系统设置一个控制站、两个操作站、一 地母排上.造成DCS系统的I/O卡件长期工作在悬空状态下。在 个继电器柜和一个电源分配柜.采用UPS电源供电。膨胀机、空 检查我厂7000m3/h制氧机DES系统的信号电缆布线时.发现 压机均不设置机旁控制仪表楹.膨胀机和空压机的所有控制功 DES系统的信号电缆布线不符合要求.系统的信号电缆紧挨着 能由DCS系统实现 3、DCS系统故障经过 分子筛电加热器的调功柜布置。当调功柜工作时大电流的变化 2006年8月6日我厂700Om3/h制氧机DCS发生故障.造 成分馏塔上的压力点PI4(_k塔顶部压力)指示值保持0.5kPa不 变,在检查了对应的变送器,确认变送器部分工作正常,又将对 应的DCS卡件进行更换后PI4指示值仍然不变 直到将DCS组 态信息重新”下载”到控制站后PI4指示值才恢复到正常数值 容易在系统信号线上引人强电磁干扰.而又由于DES系统的” 系统地”未连接到系统接地母排 造成我厂7000m3/h制氧机 DCS系统无法有效地抑制外界侵人的强电磁干扰.强电磁干扰 导致DCS系统控制站上的主控制卡中的组态信息(I,0卡件类 型等)被改写,造成DCS系统无法识别某些I/O卡件.而使这些 I/O卡件无法正常工作。造成DCS系统故障。 2006年10月7日我厂70OOm3/h制氧机DES系统再次发 5、整改措施 生故障,导致膨胀机系统失控。造成膨胀机的工作油泵停机.而 我们和浙大中控技术人员一起针对已查明的引起控制系统 备用油泵又无法随之启动。同时膨胀机并未停车.仍然在高速运 故障的原因提出下列整改措施: 转。操作人员发现后在试图操作站上对膨胀机进行停机操作.但 (1)根据DCS系统的要求将DCS系统的”系统地”正确连接 到系统的接地端。 (2)将DES信号线尽量远离分子筛电加热器调功柜.并将 信号线置于金属屏蔽装置内.并且将屏蔽装置可靠接地。 (3)用两块经过升级的主控制卡对DCS系统在用的两块主 控制卡进行更换,以增强DCS系统的扰干扰能力。 (4)继电器硬件联锁功能,即当膨胀机油泵停机时从继电器 操作失效无法将膨胀机停机 操作人员只好到冷箱旁关断膨胀 机进口阀才迫使该膨胀机停机。由于急于恢复生产.将DCS系 统组态信息重新”下载”到控制站后DCS系统恢复正常。启动另 外一台备用膨胀机生产得以恢复。在对DES系统发生故障时的 工作膨胀机进行加温的过程中发现异常情况.从现象分析认为 该膨胀机已经烧损。在对该膨胀机进行检修后.发现膨胀机的轴 瓦和转轴均严重烧损.无法继续使用。需要更换该膨胀机的轴瓦 和转轴才能将膨胀机修复。分析认为导致膨胀机烧损的原因是 由于DCS系统故障导致膨胀机轴承密封气压力低(指示为 0MPa),系统发出联锁信号将膨胀机油泵停机。又由于密封气压 力低导致膨胀机在工作油泵停机时备用油泵无法联锁启动 膨 胀机在没有油泵供油的情况下继续高速运转.造成膨胀机轴瓦 和转轴烧损 上联锁切断膨胀机。全开膨胀机回流阀.以避免膨胀机在无油状 态下运转。 (5)在主控室内增设膨胀机”紧急停机”按钮。供操作人员在 紧急情况切断膨胀机,最大限度地保证膨胀机的设备安全。 6、经验教训 1O月8日7000m3/h制氧机DES系统又发生故障.导致膨 机系统失控,所幸的是操作人员根据预先制定的事故应急方案. 采取果断措施.到DCS继电器柜中将控制膨胀机紧急切断阀的 小型继电器拔下,关闭膨胀机紧急切断阀。将膨胀机及时停机。 才避免了事故的进一步扩大 4、DCS系统故障的原因 由于7oo0m 制氧机DCS系统故障频繁发生.给我厂 7000m3/h制氧机的安全生产带来了严重的影响.为了尽快消除 DCS系统的故障.找出造成DES系统故障的原因。我们将我厂 700Om3/h制氧机DCS系统的组态信息发给浙大中控公司技术 人员进行分析.同时请求浙大中控公司派技术人员来到现场协 助我方进行DCS系统故障的原因查找。浙大中控公司技术人员 本事故给我们的教训是深刻的 由于技术人员在施工过程 中把关不严.DCS现场服务人员工作的不到位.给我厂7000m3/ h制氧机DCS系统的安全运行留下了致命的隐患.最终造成了 膨胀机烧损的事故。从本次事故中我们可以得出以下结论:1) DES系统的接地是至关重要的.它的好坏直接关到DCS系统运 行可靠和安全。在DCS系统安装过程中.工程技术人员必须严 格按照DCS系统的要求的做好接地系统的安装和测量.做到接 地电阻和使用的接地线符合系统要求。2)DCS系统的信号电缆 应该远离电源电缆和动力电缆。在条件无法满足时必须安装屏 蔽装置加以隔离 7、结束语 我厂700Om3/h制氧DES系统经过上述整改后.系统运行 更加稳定、可靠。系统安全稳定运行至今未发生过故障.说明我 们所采取的整改措施是有效的 

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