李胜山等:利用延迟焦化装勖口工高酸、高钙原油的设计 2008年5月 延迟焦化馏分油中酸值对比见表2。 表2常减压与延迟焦化馏分油中酸值对比 的腐蚀问题,介质酸值越高,环烷酸的腐蚀越严重。 环烷酸腐蚀的温度范围一般在200~400cI=,并 且在270~280cI=和340~380cI=会出现两个腐蚀的 高峰区域…。环烷酸腐蚀最严重时,发生在两相流 动(如加热炉的炉管及转油线)、高流速、湍流或流 2.3减黏裂化工艺 向改变的区域(如泵内件、阀门、弯头、三通和减 压阀)以及蒸馏塔中热气体冷凝形成液相液滴的部 常规的减黏裂化,主要用于以减压渣油为原料, 以生产燃料油为主要目的的热加工工艺。与延迟焦 化对比,减黏裂化工艺的缺点主要是轻质油的收率 低,生产了大量的低价值的燃料油产品。根据延迟 焦化试验结果,设计计算的物料平衡见表3。按0.41 循环比操作时,汽油、柴油收率共为61.15%。按照 全厂总流程的安排,焦化汽油加氢后,作为催化重 整装置的原料;焦化柴油精制后,作为柴油调和组 分;焦化蜡油作为催化裂化装置的原料;作为副产 品的石油焦,硫含量低,可作为发电厂燃料。 表3焦化试验结果和设计的物料平衡 注:炉出口温度为500cc;焦炭塔顶压力为0.1 7MPa;注水为1.5 综上所述,应当采用延迟焦化设计对混合的高 酸、高钙原油进行处理。 3 环烷酸的防腐 3.1环烷酸的腐蚀机理 原油中的羧酸主要以脂肪酸和环烷酸的形式存 在,而其中环烷酸的含量占90%以上。存在于原油 中的环烷酸,在一定的温度下会与铁发生反应,生 成环烷酸铁。由于环烷酸铁有一定油溶性,生成的 环烷酸铁会被介质带走,无法形成保护膜,金属设 备始终露出新的表面,使腐蚀加剧。 2RCOOH+Fe—Fe(RCOO)2+H2 f 硫与铁反应可生成硫化亚铁(FeS)防护膜,环 烷酸与硫化亚铁反应,生成环烷酸铁及硫化氢,将 硫化亚铁(FeS)防护膜破坏。 2RCOOH+FeS Fe(RCOO)2+H2S T 环烷酸的腐蚀速率与介质的酸值有关。一般原 料中的酸值大于0.5mgKOH/g时,就要考虑环烷酸 位(塔的内件及填料等) J。 3.2环烷酸防腐措施 为了取得设计数据,设计前对六区原油和脱盐 后的原油做了200h的腐蚀试验,试验结果见表4。 表4 200h脱盐前原油与脱盐后原油腐蚀试验结果 腐蚀试 碳钢腐 碳钢渗铝 316L腐Cr5Mo腐18—8钢腐 验温度, 蚀速率,腐蚀速率, 蚀速率, 蚀速率, 蚀速率, 一 ℃ (mm・aI1)(mm.aI1)(mm.aI1)(mm.aI1)(mm.aI1) 脱 100 0.0ll0 0.0l22 0.0032 盐 130 0.3076 0.0245 0.000l 前 200 0.0940 0.0750 0.0023 原 230 1.0000 0.0870 0 油 280 0.0540 0.0027 0.00l9 l50 0.06l5 脱 170 0.0l85 0.0035 0.0033 盐 200 0.186l 0.0035 0.0074 后 230 0.O 0l68 O O O O O O 0.0029 0.00l9 原 330 0.1700 油 380 0.∞∞∞ 5 5 7 1 9 ∞ 6 6 8 2000 吣 9 2 2 O O O 0.0460 0.01O0 420 0.3400 0.0660 0.0062 O O 根据表4的试验结果,参照《加工高硫原油重 点装置主要设备设计选材导则》SH/T3096—2001和 《加工高硫原油重点装置主要管道设计选材导则》 SHfr3 l29—2002两个行业标准,制定了主要设备及 管道材料的选材规定。 对主要设备,当介质温度小于180℃时,采用 碳钢材质;当介质温度在180~220℃时,采用碳钢 材质并适当增加腐蚀裕量;大于220℃时,采用316L 复合板材质(分馏塔、轻蜡油汽提塔);焦炭塔采用 15CrMoR材质。 对换热设备,当介质温度小于180 ̄C时,壳体、 管束均采用碳钢材质;当介质温度在180~220℃ 时,壳体采用碳钢材质并适当增加腐蚀裕量,管束 采用碳钢渗铝;大于220 ̄C时,壳体采用316L复合 板材质,管束采用316L换热管。 对加热炉炉管,对流段采用316L材质;辐射段 炉管在介质温度450℃前后,分别采用316L和316 材质。 对工艺管道,小于200 ̄C时,采用碳钢材质; 大于200℃时,采用316L材质;加热炉出口到焦炭 维普资讯 http://www.cqvip.com
第19卷第3期 石油规划设计 31 塔的工艺管道,采用316材质;焦炭塔顶到分馏塔 的工艺管道采用15CrMoR(钢板卷焊)材质。 3.3环烷酸防腐的防腐效果 期装置的一炉两塔从投产到停工检修,平稳 一4.2脱钙的效果 装置投产后,先后试用了KR一1和JCM一2004RPD 运行了326天。装置停工后,宏观检查了包括设备、 管道的内壁及内件,对主要设备的壁厚进行了检测, 设备内壁、内件(管束)、加热炉管及工艺管道内壁 脱钙剂。在注入脱钙剂2800 g/g的情况下,原油 中脱钙前和脱钙后的钙含量分别为1068 g/g和196 g/g。脱钙后,原油中的钙含量大幅度下降,说明 的表面光洁,没有发现严重腐蚀,表明所采取的防 腐措施有效。 脱钙方案有效。脱钙剂的注入,增加了电脱盐污水 的处理难度。为此,喀土穆炼油有限公司进行了停 注脱钙剂的试验。试验结果表明,停注脱钙剂后, 除了焦炭的灰分增加外,装置的操作情况、腐蚀情 况和产品质量均表现出了正面的影响。自2005年3 月装置停止注入脱钙剂后,运行平稳。 参考文献 [1]张 晌.高酸高硫原油腐蚀性研究.石油化工腐蚀 与防护,2004,21(6):9~13 4 原油的脱钙 4.1 原油脱钙的设计 原油中的钙盐通常以无机盐(如CaC1:等)和有 机盐(如酚钙、环烷酸钙等)的形式存在 。一般 对于延迟焦化工艺,钙会成为石油焦中的灰分,影 响石油焦的质量,同时钙也是装置油垢的主要成 分 。根据洛阳石化工程公司设备研究所对所加工 原油进行的破乳剂、脱钙剂评选及脱盐、脱水、脱 钙工艺条件的评定结果,采用电脱盐设施脱钙的方 案。设计考虑了4级脱盐设施,通过注入脱钙剂, 在脱盐的同时控制脱钙后原油的钙含量达到小于 50 g/g的要求。 [2]陈碧凤,杨启明.六种材料环烷酸腐蚀的动力学分 析.石油炼制与化工,2006,37(5):49~52 [3]徐岳峰等.原油中金属杂质的脱除.炼油设计, 1994,(5):27~31 [4]吴江英,翁惠新.炼油工业中的脱钙剂.炼油设计, 2000,30(3):57—61 [5]侯祥麟.中国炼油技术.北京:中国石化出版社, 2001 收稿日期:2007—1 1—08 编辑:郜婕 (上接第21页) 包括水源井维修、水源井和水处理的水泵耗电、药 剂消耗、水资源费等制水成本为3.6元,m ,回灌水 成本为4.08元/m (吨水成本只计算了电耗和回灌站 设备、流程维护费用、人工费、污水处理药剂费、 作业费、外部管网配套费、工农费)。水源井常年平 均水温为20 ̄C,如果采用机械压缩蒸发工艺处理稠 油采出水为注汽用水,处理后水温度约为40oC,较 采用水源井水可提高20 ̄C,用燃油锅炉加热吨水成 本升温费用6元,m 计算,仅此一项,采用该工艺的 经济效益就十分可观。 采用机械压缩蒸发系统处理单家寺的采出水, 按采出水的平均耗电量为16kW・h/m 计,加少量的 阻垢剂,总的处理运行成本(电和化学药剂)约为 8.5元/m 。采用常规水处理工艺,投加NaOH、HC1、 浮选剂等药剂成本4.9元/m ,更换滤料、树脂、电 费等费用过滤、弱酸软化运行成本1.2元/m ,除盐 3.3元/m ,总处理运行成本约为9.4元/m 。如果再 3.3推广前景 采用机械压缩蒸发工艺处理采出水,可解决采 油污水的出路,充分发挥油田开发生产能力,提高 原油产量。经机械蒸发工艺处理后的采出水,由于 盐含量大大降低,除了可以回用注汽锅炉外,还可 以用于农田灌溉、聚合物配注以及其他生产、生活 领域,可解决部分地区水资源短缺问题,同时减轻 环境污染,对企业和社会都具有深远意义。 参考文献 [1]彭忠勋等.稠油采出水回用蒸汽发生器的水质控制. 石油规划设计,2001,12(4):18~20 l 2 J Heins W.,and Peterson D.Use of Evaporation for Heavy Oil Produced Water Treatment.Canadian International Petroleum Conference held in Calgary,Canada,June,2003 【3 J W.F.HEINS,R.McNEILL,ndS.ALBIaON.World’S First SAGD Facility Using Evaporators,Drum Boilers,and Zero Discharge Crystallizers to Treat Produced Water. Canadian International Petroleum Conference held in Calgary,Canada,June 7~9,2005 考虑常规处理工艺产生的大量污泥的费用,机械压 缩工艺有明显的优势。 收稿日期:2007—11—26 编辑:马三佳
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