您好,欢迎来到独旅网。
搜索
您的当前位置:首页浅析高强预应力混凝土管桩基础工程事故分析及处理

浅析高强预应力混凝土管桩基础工程事故分析及处理

来源:独旅网
2013年总第171期 第1期 第39卷・105・ 2013年2月 DOI:10.3969/j.issn.1672-4011.2013.01.047 浅析高强预应力混凝土管桩基础工程事故分析及处理 冷时斌 (中国建筑西南设计研究院有限公司,四川成都摘要:PHC管桩(高强预应力混凝土管桩)由于具有 桩身成型质量好、混凝土强度高、单桩承载力大、耐冲击 610041) 性能好、穿透力强、价格便宜、施工快捷且采取静压施工 现桩身破裂甚至折断。 (6)场地基岩变化较大,基岩断面坡度较大。存在的 桩未打到地勘资料反应的标高。 时对周围环境影响小等优点而被广泛应用于多层及高层建 筑结构的基础工程中。但由于桩身为空心,其抗剪和抗裂 性能相对较差,受地质、施工工艺等因素影响,易出现桩 体偏位、倾斜、桩身断裂等事故,从而大大削弱了基础的 承载力,因此发生此种情况后如何对基础进行加固补强就 一 成为施工中急待解决的一个难题。笔者就此类问题进行事 n 故分析,提出处理方案,供同行参考。“   关键词:高强预应力混凝土管桩(PHC管桩);桩质量 缺陷 中图分类号:TU473.1 4 文献标志码:B 文章编号:1672—4011(2013)O1—01o5一o2 . n 1工程概况 某工程为带底层商业网点的住宅楼,地面以上6层, 采用底部框架一抗震墙结构体系。场地属岷江Ⅲ级阶地, 为河谷坝地及浅丘陵地带,区域地层主要为中生界白垩系 和第四系,主要岩性为泥质砂岩夹少量泥岩、砂岩及第四 系松散层。场地地基土组成结构复杂,各土层层位变化较 大,地基土不均匀。场地地基土分层:素填土、粉质粘土、 淤泥质土、全风化泥质砂岩、强风化泥质砂岩、中风化泥 质砂岩及微风化泥质砂岩,地基土中素填土、淤泥质土层 厚很大。工程按抗震设防烈度7度第一组设计,设计基本 地震加速度0.10 g,设计特征周期0.35 8。建筑物为标准设 防类(丙类)建筑,结构安全等级为二级.地基基础设计等 级为丙级,底层框架一抗震墙结构中,框架及抗震墙的抗 震等级均为二级。基础方案经过经济、技术方案比较,采 用高强预应力管桩基础,管桩采用PHC—AB400(95)一La 或PHC—AB500(100)一La,以中风化泥质砂岩为桩端持力 层。试桩过程中未发现异常情况,但在大面积桩基施工过 程中,多次出现管桩移位、倾斜等异常情况。 2管桩移位和倾斜原因分析 2.1 自然因素 (1)场地回填质量不高,填土内存在大直径的块石等 坚硬物。桩入土后桩尖遇到大块坚硬障碍物后造成桩体倾 斜。 (2)由于地基土上部土层均为新近填土,土体松散、 欠固结,土体强度及稳定性低。因此对桩身约束很小。 (3)土质较差,桩身范围有4O一70%处于淤泥质粉质 粘土,淤泥质土抗剪强度低,属于高灵敏度、高压缩性的 土层,而且压桩时所产生的应力,以能量的形式存在土中。 (4)桩基施工扰动地基土,地基下部淤泥质土层灵敏 度高,受扰动后,上部填土强度明显下降。 (5)桩基施工时所产生的挤土效应,使得桩侧土的非 对称侧向推力增大。由于PHC桩抵抗水平荷载能力差,在 侧向主动土压力作用下,发生侧向位移,情况严重时会出 2.2人为因素 (1)施工方法及沉桩顺序不正确。不同深度的桩基应 先深后浅、先大后小;同一单体建筑,一般要求先施打场 地的桩,后施工周边桩;当一侧毗邻建筑物时,由毗 邻建筑物处向另一方向施工。 (2)未作好施工中的垂直度控制。当管桩插入地面和 接桩时施工人员要用两台经纬仪或线锤,在两个成9O。度的 侧面观察,调整好桩的垂直度,再开始沉桩,垂直度偏差 不宜大于0.5%,在施打过程中,不允许用桩机随意移动, 以免桩倾斜而影响桩的质量。 3处理措施及方案 首先是进行桩的可用性评定,以便确定哪些桩可用, 哪些桩不可用,把损失减少到最低;然后本着保证质量、 技术合理、节约工期、经济合理的原则,从设计和施工等 方面研究分析采取何种补救措施,同时对未偏移的桩注意 保护,加强监控。 3.1确定影响区域和影响程度 采用测定桩顶的水平偏移和垂直度偏差来确定影响区 域和影响程度。 3.1.1测量桩的水平偏移 用全站仪将建筑物的轴线引至基坑内,根据桩的定位 图,用钢尺测量出所有偏位桩偏离轴线的方向和大小,标 注在桩位图上,并绘出管桩水平偏位图,作为依据之一。 3.1.2测量桩的垂直度偏差 桩的垂直度偏差也是反映桩偏位程度的一个重要指标。 采用1 m长的线锤间接测量垂直度;或通过测量桩顶平整 度等方法,然后换算成垂直度偏差。根据垂直度偏差和水 平偏移可大体估算出桩的断裂位置,初步确定影响程度。 3.1.3桩身的完整性检测 采用基桩低应变检测,较为准确地反应偏斜基桩的桩 身完整性,确定桩破损位置,进一步分析桩的偏斜破损原 因,并对破损桩进行分类、处理。以及对合格桩的承载力 检测(对判定为I、Ⅱ类且桩身偏斜较大的桩也应设为检测 桩实测其承载力)。 3.2处理措施的确定 根据以上测试结果以及现场的实际情况,经设计、施 工、监理、业主单位共同深入商讨及相关专家充分论证后 一致认为:①重新打入PHC桩的方案不可行,不仅施工上 无法实现,而且即使实现也会对原有未偏位或未断裂的桩 产生挤压效应,造成更大的问题,且费用也会很昂贵;② 采用原PKC桩补强、加强承台梁、钻孔灌注桩补强相结合 的方案在施工、技术以及经济上均可行,且不影响施工工 期,对外界无影响。 (下转第108页) ,,之 材 ・108・ 2013年第1期 第39卷总第171期 2013年2月 表3 含水层渗透系数计算成果一览表 选用 公式 (2—1O) 试验 单井出水量 至边界距离 至边界距离 两侧边界和 影响半径 含水层厚度 静水头高度 动水头高度 Q bl b2 b R0 M H h 井号 (m /d) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 3.2 149.04 12.2 12.9 25.1 l2.2 4.50 6.O5 2.46 计算K值 (nVd) 7.6O 3_4 228.24 31.4 14.5 45.8 31.4 3.45 3.45 O.95 (2~11) 66.8 渗处理,市政建设也曾采取过地下水防渗堵截措施。各种 5本次试验影响因素的分析 经前述在建立本次试验的相关水文地质模型的基础上, 进行了相应的渗透的计算,计算结果分别为:K基坑 :7.60 6结m/d,K 外=66.8 m/d。计算取得的渗透系数,与南昌地 工程建设引起区段内地下水含水层及地下水的补径排条件 的变化,存在导致区段内地下含水层渗透性降低的可能性。 论 区内同类含水层渗透系数80—100 m/d经验数据比较,相 对均偏小,分析认为主要受本次抽水试验下列因素有关。 (1)基坑内侧主孔抽水过程中,基坑土方已经开挖施 工、基坑内大面积管井降水已一个月有余,受场地下水的 ,试验期间其他降水管井也在进行施工降水作业,存 在着疏干地下水的过程,理论上基坑内水流量要比现今实 际抽水试验流量要大一些,水位降深也会相对较小,所以 本次基坑内通过试验计算所得的含水层渗透系数比实际情  h.m 况会偏小。(1)因本次试验正值赣江最枯时段,试验地段支护体 系止水帷幕虽存在局部渗漏通道,但试验期间的渗漏量、 渗漏速度与相关连通性表现为不甚明显,但至次年3—5月 份期间,赣江水位处于长期高水状态,且其最高水位较现 在上升可达10 m,丰水期间的常水位也在17 m左右,高出 现阶段河水位约达6 m,基坑内外侧水头差将大大增加,存 在导致止水帷幕薄弱的段贯通的可能。因此在坑内降水的 (2)试验期间正值赣江枯水时段,同期内赣江河水位 同时,基坑外侧也宜设置相应数量的工程降水井点,备用 进行开挖期间的坑外降水。 (2)因止水帷幕存在局部通道,故基坑内降水不宜采 用固定储水量疏干开采设计模式,宜按有一定补给条件下 的渗透系数计算模式。 (3)综合上述分析,考虑不利条件下工程的安全性保 障,所以建议渗透系数取用值为:K 坑内=40m/d,K = 100m/d。 3.3.3承台梁加强 fID:79161 材 . 标高在11—12 m左右,与本次坑外试验井的水位(11.85 m)较为一致,由于赣江水位低,造成含水层厚度变薄,以 至抽水试验降深偏大,主井出水量偏小,所以计算出的渗 透系数相对偏小。 (3)据调查访问,附近地段赣江大堤可能曾进行过防 (上接第105页) 3.2.1桩身加固 考虑用加强承台梁的方法来调节荷载在桩之间的分担。 对缺陷桩进行加固,主要是使桩身能抵抗附加弯矩, 加强桩身抵抗弯矩的能力。对于偏位不大的Ⅲ类桩或部分 Ⅱ类桩,采用以下加固处理。 原设计承台梁多为拉结作用梁,可考虑把拉结构件修改为 受力构件,调整承台梁的高度、宽度和配筋,这样通过承 台梁加强基础的整体刚度,起到一定的调节作用。 (1)在预应力管桩桩芯孔内灌注钢筋混凝土桩芯,对 于缺陷桩桩身发生倾斜所产生的弯矩由桩身与灌注钢筋混 4处理效果 凝土桩芯或桩身与钢管混凝土桩芯承担。}昆凝土内需掺人 定量的膨胀剂,使之与原混凝土管壁紧密结合。 一(2)对于管桩桩身倾斜不小于2%的缺陷桩还要采用 降低单桩竖向承载力的方法进行复核。复核原设计的单桩 竖向承载力的安全储备,若原设计的单桩竖向承载力的安 全储备能满足需降低后单桩竖向承载力的要求,只采用桩 芯孔内灌注钢筋混凝土桩芯的方法加固;否则除了采用钢 筋混凝土桩芯的方法加固外,还要新增加桩,保证满足原 设计基础承载力要求。 采用以上措施对管桩桩基进行处理后,取得了良好的 效果。通过桩身加固处理后的桩,经检测均达到Ⅱ类桩及 以上标准。混凝土钻孔灌注桩声波透射法进行检测,检测 结果为桩身结构完整性合格;其中3根桩进行了单桩极限 承载力静载试验,检测结果为合格。根据X号楼沉降观测 结果,结构封顶后最大沉降量经设计计算确认,x号楼结 构封顶后沉降满足设计要求。投入使用后,至今未见异常。 5结束语 经过近几年的实践,高强度预应力混凝土管桩(PHC) (3)灌注钢筋混凝土桩芯。对影响区域内断裂的非废 桩内插入6018钢筋笼,钢筋笼延伸至桩顶承台内。根据低 应变数据,钢筋笼应插入断裂处以下2 m,并用6 mm厚钢板 封底。采用压密注浆工艺灌入C45微膨胀混凝土,并保证混 以其桩身混凝土强度高,适应性广,耐冲击性能好,穿透 力强,具有承载力高,抗弯抗裂性能好,施工快捷等优点, 但桩身混凝土韧性差,偏脆性。管桩内的配筋率也很低, 只作为预应力筋使用,因此管桩的极限弯矩也较低。在施 工过程易出现偏斜等情况造成Ⅲ类桩,经过综合考虑、分 析成因,采取补强加固的措施,并结合承台梁加强,并经 过了工程实际检测,说明这种补强加固措施是有效的。既 最大限度的减少了投资成本,也避免工期受到较大的影响。 [ID:7847] 参考文献: 凝土的和易性,混凝土坍落度为180~220 mm,水泥用量 不少于360 kg/m 。处理后的桩均需不低于Ⅱ类桩要求。 3.2.2补桩加强法 在偏位桩或Ⅲ类桩集中及偏位较大的部位进行补桩。 通过补桩分担原设计桩的荷载,降低原设计桩单桩承载力。 必要时还要在偏位的另一侧补上1—2根桩来弥补偏心问 题。某轴线墙下桩基偏移较大,处理时在墙下附近补设钢 筋混凝土钻孔灌注桩,桩径800 mm。单桩承载力特征值为 1 350 kN,扣除负摩阻后单桩承载力特征值850 kN,符合该 工程需求。 [1]JGJ94—2008,建筑桩基技术规范[S]. [2]DB51/5070—2010,先张法预应力高强混凝土管桩基础技术规 程[S]. 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- dcrkj.com 版权所有 赣ICP备2024042791号-2

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务