您好,欢迎来到独旅网。
搜索
您的当前位置:首页阶梯式消能工在大河口水库溢洪道中的应用

阶梯式消能工在大河口水库溢洪道中的应用

来源:独旅网
第5期总第171期 2010年9月 浙江水利科技 Zhejiang Hydrotechnics No.5 Total No.171 September 2010 阶梯式消能工在大河口水库溢洪道中的应用 王洪伟’,徐(1.安吉县水利局,浙江岗 安吉333000; 杭州 310020) 2.浙江省水利河口研究院,浙江摘要:大河口水库工程除险加固中,将溢洪道原来的光滑陡槽改为阶梯式消能工后,下泄水流在消力池 内均能够形成水跃,有效地降低了泄洪对左侧公路的安全影响。 关键词:阶梯式消能工;溢洪道;光滑陡槽;应用 中图分类号:TV653 文献标识码:B 文章编号:1008—701X(2010)05—0040-03 1工程概况 大河口水库位于安吉县鄣吴镇西南部约4 Inn处,西苕 溪支流浑泥港沙河上游。水库集雨面积19.6 km2,主流长 度8.2 km,原设计总库容1 010万m3,是一座以灌溉为主, 结合防洪、发电、养殖等综合利用的中型水利工程。 工程始建于1964年,1965年完工。枢纽工程由拦河 坝、溢洪道、输水洞及电站等建筑物组成。水库运行45 a 来,经历了多次洪水的考验,发挥了较大的经济和社会效 益,但同时也存在不少问题,影响水库安全运行。根据 《浙江省安吉县大河口水库大坝安全鉴定报告》,大河口水 库大坝定为“三类坝”,必须进行加固处理。 该除险加固工程调洪计算结果为100 a一遇设计洪水位 127.09 m,相应下泄流量220 m3Is;2 000 a一遇校核洪水位 127.99 m,相应下泄流量380 rn3/s。 溢洪道加固设计采用底流消能,2级消力池方案溢洪道 总长174.89 m。具体如下: 溢流堰长50 m(扣除桥墩后净宽47 m)、宽3.5 m的宽 顶堰,上游坡度为I:2。溢流堰后接3级泄槽,3级泄槽均 为梯形断面。泄槽末端接新建的2级消力池。第1级消力 池长25 m,池深2.0 m,池宽20 m,池底高程为102.30 m; 第2级消力池池长20m,池深1.0m,池宽20m,池底高程 图1工程平面布置图 2溢洪道光滑陡槽消能 原溢洪道为开敞式宽顶堰,后接二级光滑陡槽,陡槽 103.30 m。结合现场地形特征,消力池左岸边墙采用直立式 混凝土挡墙,右岸采用1:1斜坡混凝土挡墙。工程平面布 置见图1,溢洪道剖面布置见图2。 溢洪道后的泄洪渠按20 a一遇标准设计,起点桩号0+ 000.00 m处渠底高程为104.0 m,以桩号0+100.00 m和桩 号0+300.00 m为分界,3段渠道的设计底坡分别为2.0, 末端采用斜挑鼻坎消能。多年运行下来,都是在小流量情 况下运行,虽然没有造成什么破坏,但是在大流量运行时 将严重影响左侧公路的安全,进而影响溢洪道的行洪安全。 为此此次除险加固设计将消能方式改为底流消能。通过水 工模型试验表明: 1.0,0.5%,至渠道末端桩号0+476.68 m处,渠底高程为 99.17 m 校核工况(P=0.05%):由于第1级泄槽两侧边墙在 平面上的非对称布置,且横断面净宽由桩号0+011.58 m处 的50 m逐渐收缩到桩号0+071.69 m处的26 m,加之主库 区位于溢洪道的右前方,过堰水流人泄槽后在第1段泄槽 内左侧边墙处形成壅水,横断面上泄槽左侧水深明显大于 收稿日期:2010-03-08 右侧,至第2级泄槽收缩断面处水深横断面分布逐渐均匀, 水流至第3级泄槽桩号0+121.69 m处直接挑入消力池内, 作者简介:王洪伟(1974一),男,工程师,大学本科,主要 从事水利工程建设管理工作。 ・并在一级消力池左岸沿程形成翻滚激烈的涌浪,消力池左 40・ 侧涌浪翻滚至114.3 m高程,流态见图2。 图2 P=0.o5%流态图(光滑陡槽消能) 设计工况(P=1%):第1级泄槽内流态基本类似于校 核工况,水流沿程逐渐偏向右岸,至收缩断面桩号0+ 086.69 m处,主流主要集中于泄槽,泄槽内横断面上 水深分布不均。在第3级泄槽起始断面桩号0+121.69 m处 ,水流直接挑入消力池内,挑流水舌位于桩号0+132.50 IIl, 消力池左侧涌浪翻滚至l12.3 m高程。 消能工况(P=3.33%):泄槽内流态基本类似于设计 工况,水流在第3段泄槽的起始断面桩号0+121.69 m处集 中于泄槽,入池挑流水舌位于桩号O+132.24 m处,泄 槽对岸消力池内涌浪翻滚至111.0 nl高程,二级池内涌浪跌 落位置位于桩号0+161.89 m处。 P=20%工况:槽内流态基本类似于消能工况,入池水 舌位于桩号0+128.89 m处,泄槽对岸消力池内涌浪最高至 108.9 m高程,流态见图3。 图3 P=20%流态图(光滑陡槽消能) 试验还观测了5 a以下小流量洪水的流态情况,即便是 泄流量只有l0 m3/s的情况下,也直接挑入消力池内,不能 形成底流消能。 因此,该方案显然不能够满足设计要求,需要进行 优化。 第171期・浙江水利科技・2010年第5期 3阶梯式消能工布置 根据光滑陡槽水流流态情况,对第2级泄槽设置非常 规的非连续外凸式阶梯,第2级泄槽坡降由原来1:1改为 1:2,并设置内凹式台阶进行坡面消能(见图4)。结果表明: 校核工况(P=0.05%):横断面水深在第1级泄槽末 分布趋于均匀,第2级泄槽内阶梯坡面消能作用不大。水 流沿着第3级坡泄槽进入消力池内,在第3级泄槽阶梯式 斜坡上发生水跃,泄槽对岸涌浪翻滚至112.5 m高程。水流 翻滚并折向消力池右岸,流态见图5。 图4泄槽剖面布置图 图5 P=0.o5%流态图(阶梯式消能) 设计工况(P=1%):第1、2级泄槽流态基本同校核 工况。水流进入第3级泄槽,在阶梯坡面上产生掺气漩滚, 并在阶梯式斜坡上产生水跃。实测桩号0+108.83 m处横断 面平均流速12.99 m/s,跃首处横断面平均流速14.22 m/s。 泄槽对岸涌浪翻滚至109.8 m高程,经消力墩消能后,浪 高、翻滚激烈程度大为改善。一级池内左岸处,实测底部 最大顶冲流速4.O0 m/s,在一级消力池末主流集中于左侧, 宽度约l8 m。在一级池右岸的边坡上存在小范围的回流区。 二级消力池内形成水跃。 消能工况(P=3.33%):第1级泄槽内,横断面水深 分布略有不均,左侧水深略高于泄槽右侧;水流进入第2 级阶梯泄槽后,阶梯坡面消能作用明显;水流进入第3级 泄槽后在阶梯台阶上发生掺气漩滚,在池内发生水跃,消 力墩处水流翻滚激烈。涌浪也主要集中于池中的消力墩处, 一级池左岸边墙处,实测最大底部顶冲流速约2.36 Tn/s,无 ・41 ・ 总第171期・浙江水利科技・2010年第5期 明显翻滚涌浪存在。受消力池转弯影响,在~级池右岸边 坡处形成小范围回流,最大流速3.76 m/s。二级消力池内形 成水跃。 高度、激烈程度均有所减小,尤其是消能工况,一级池左 岸转弯边墙处无明显涌浪存在。在P=20%3-况下,水流 经坡面台阶及消力墩消能充分,一级消力池内水流平顺。 P=20%32况:泄槽内流态基本类似于消能工况,一级 池内跃首位于桩号0+124.69 m处,经消力墩后消能充分, 左岸无涌浪存在,池内水流平顺,流态见图6。 4结语 通过大河口水库泄洪道消能工优化布置研究表明,利 用阶梯式消能工新型消能技术,可以有效减轻下游消能防 冲压力,降低溢洪道消力池导墙的安全隐患;同时也解决 了除险加固工程中普遍存在的改建建筑物布置受现有客观 条件制约的矛盾。成果对类似的改扩建和新建工程具有广 泛的推广应用价值。 参考文献: [1]陆芳春,徐岗,施林祥,等.阶梯式消能工在石壁水库工程中 的应用研究[J].浙江水利科技,2OO6(1):32—33. [2]陆芳春,包中进,徐岗.阶梯式溢流面水力特性规律研究 [J].浙江水利科技,2008(2):34—38. [3]黄智敏,朱红华.缓坡度陡槽溢洪道阶梯消能研究与应用 图6尸=20%流态图(阶梯式消能) [J].中国水利水电科学研究院学报,2OO5(3):179—182. (责任编辑屠福河) 总之,流态明显改善。校核、设计工况下,涌浪范围、 (上接第39页)提高工程设计水平、改善和提高水闸除险 效果及资金效用,以利于工程的运行、维护和管理。 dement analysis 0f reinforced concrete beams strengthened by fiber— erinforced plastics[J],Cap.site Structures,20O4(63):271— 28I. 5结语 [2]Lee H.S,Noguchi t,Tomosawa F.FEM analysis for structure perfonrmn( ̄of deteriorated RC strueBares due to rehar corrosion[AJ, Proceedings of the International Collcl- ̄e Under Severe Condifns,o Tromsa,Norway,1998:327—336. 针对大部分水闸的钢筋混凝土构件出现不同的老化问 题,利用有限元方法对箍筋锈蚀钢筋混凝土构件的老化机 理进行分析,并在其基础上提出增强水闸混凝土结构老化 [3]徐善华.混凝土结构退化模型与耐久性评估[D].牛荻涛,指 导.西安,西安建筑科技大学,20O3:113—120. 的加固处理方法及水闸混凝土结构耐久性的建议。 参考文献: [1]Hsuan.Tell Hu.Fu・Ming Lin,Yih—Yuan Jan.Nonlinear finite (责任编辑屠福河) 浙江省农村水电站管理信息系统建设工作会议在杭召开 2010年8月31日,全省农村水电站管理信息系统建设工作会议在杭州召开。厅党组成员、副许文斌出席会议并讲 话。各市、县(市、区)水利(水电、水务)局农村水电站管理信息系统管理员参加会议。会议由省水电管理中心主任裘 江海主持。会议全面回顾总结了浙江省农村水电站管理信息系统建设工作,对下一阶段工作任务进行了部署。 浙江省农村水电站管理信息系统建设始于2008年,经水电中心、信息中心和各级水行政主管部门的共同努力,在方案 论证,开展试点,系统优化等工作基础上,完成了全省3 119座电站的数据收集、核对和录入,于2010年7月正式投入使 用。该系统投入使用,推进了农村水电站管理信息化、规范化和科学化,提高全省农村水电行业管理水平。 许文斌副指出:农村水电站管理信息系统是浙江省农村水电工作的重要组成部分,同时也是实现“十二五”农村 水电工作目标的重要支撑。当前,浙江省农村水电站管理信息系统框架以基本形成,对掌握全省农村水电站基本情况,提 高管理水平和效率作用明显。各地要做好系统信息保密工作,注重管理队伍建设,加强系统使用和管理,充分发挥信息系 统优势,力争在农村水电行业管理上水平,出成效。 对下一个阶段的工作,许文斌副要求水电中心、信息中心和各级水行政主管部门充分认识面临的机遇和挑战,结 合全省农村水电工作目标和任务,开拓创新,加快日常管理工作电子化功能开发,丰富信息数据库内容,进一步完善农村 水电站管理信息系统,为建设民生水电、和谐水电服务。 ・摘自浙江水利网 42・ 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- dcrkj.com 版权所有 赣ICP备2024042791号-2

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务