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基坑变形原因分析及处理措施

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鼬 瀑・ 基坑变形原因分析及处理措施 张绍宝 (四川广汇建设有限公司,四川广元628000) 【摘要】 针对基坑变形,从地质条件、设计及施工等方面进行原因分析,有针对性地提出来了处理 措施。 【关键词】 防滑桩; 变形;处理措施 【中图分类号】TU94 2 【文献标识码】B 广汇花园工程项目位于广元市区,为高层建筑,各主楼 动力触探击数1~4击。 地上12层、24+1层、25层、30层不等,地下设两层地下室。 ④一1强风化砂岩(J ):浅黄色~黄褐色,细砂结构,斜 根据中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提供的该工程 层理构造,呈巨厚层产生,其矿物成份主要为长石、石英,强 《广汇花园项目岩土工程勘察报告》,以中风化泥岩或中风化 风化,可用手捏碎岩块。层厚为0.7—1.6 lr/l',层顶高程为 砂岩层作为桩基持力层。根据中国建筑西南设计研究院有 466.48~470.64 m。 限公司提供的设计文件表明主体结构为钢筋混凝土剪力墙 ④一2中等风化砂岩(J: ):浅黄色,层理清晰,细砂结 结构,基础采用人工挖孔扩底灌注桩基础,桩长根据现场情 构,斜层理构造,呈巨厚层产生,其矿物成份主要为长石、石 况确定,但应大于或等于6 Ill。应通过施工勘察确定桩底3D 英,夹泥质团块,局部夹较多泥岩,中风化。岩芯采取率达 深范围内无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件;基础形 90%以上。岩石为软岩,岩体完整程度为较完整,岩体基本 式为桩筏,筏板基础的埋深为一9.35以下,基坑类别为一级。 质量等级为V级。层厚为1.3~5.20 m,层顶高程为468.46 根据《岩土工程勘察报告》反映该地形情况较复杂。 469.44 m。 在基坑南侧⑥~⑩轴段,在防滑桩施工完毕后,土方分 ⑤一1强风化泥岩(J ):紫红色,泥状结构,以黏土矿物 层开挖至地面下5.0 m左右时,围墙根部且平行边坡出出现 为主,夹薄层砂岩。风化裂隙发育,岩体破碎,呈强风化,可 了一条宽2~5 mm、长约40 m的裂缝,冠梁向基坑内位移35 用手捏碎岩块,用镐可挖掘。分布于整个场地,层厚0.70~ —45 mm,其变形远大于预期设想,出现严重的安全隐患。 3.401"t1',层顶高程为465.43—470.25 m。 1工程地质条件 ⑤一2中等风化泥岩(J 2 ):紫红色~紫褐色,泥状结构, 1.1地形地貌及地层 中厚层状,以黏土矿物为主,中等风化,岩体较完整,用镐难 根据《广汇花园项目岩土工程勘察报告》,场地地貌单元 挖掘。在场地中部分孔中有揭露,最厚度10.30 m,该 属于嘉陵江二级阶地,场区地层构成及特征 层未揭穿。 据钻探揭露,场区土层主要为第四系人工回填土(Q4 )、 1.2地基土物理力学性质 第四系上更新统冲洪积层(Q; +p1)及侏罗系中统沙溪庙组 根据《广汇花园项目岩土工程勘察报告》,场地地基土物 (J )。场地地层自上而下主要为: 理力学性质指标摘录见表1。 ①一1杂填土(Q ):杂色、松散、湿,主要由建筑垃圾组 该场地地下水类型为上层滞水和基岩裂隙水。其中,上 层滞水主要赋存于第四系填土及粉质黏土层中,主要受大气 成。堆积时间较短,为新近回填土,层厚0.60—4.00 m。该 层主要分布于1栋和2栋楼层所在场地。 降水补给,基岩裂隙水以地下径流形式排泄。勘察期间正值 地下水平水期,地下水静止水位埋深为3.10—4.10 m,相应 ①一2素填土(Q ):褐色、松散、湿,主要由粉质黏土构 高程为476.51~478.18 m。据区域水文地质资料,该场地地 成。回填时间较短,为新近回填土。层厚约0.90~6.00 m。 下水水位变幅在1.00~2.00/13之间,历史最高地下水水位 该层分布于整个场地。 按标高479.00 m取值。该场地含水层的平均渗透系数k值 ②粉质黏土(Q, ):褐色、可塑、硬塑,无摇振反应,稍 约为4m/d。 有光泽,干强度高,韧性中等。含较多铁锰质氧化物,少量钙 质结核,层厚5.30~13.40 m。分布于整个场地。 ③稍密卵石(Q ):褐灰色,湿~饱和,卵石粒径2— 10 mm,其母岩成份以岩浆岩为主,沉积岩次之,亚圆形,中等 [定稿日期]2012—08—24 风化一微风化,卵石含量约45%左右,其中混有较多砾石 [作者简介]张绍宝(1976~),男,工程师,注册建造师, (约20%左右),充填物为黏性土。层厚0.50—1.70 m,N。20 全国注册造价员。 四川建筑第33卷2期2013.04 85 表1 岩土的工程特性指标建议值 岩土名称 重度 (kN/m ) 粘聚力C(kPa) 内摩擦角 (。) 承载力特征值f k(kPa) ①一1 杂填土 18.0 10 l0.0 f ①一2 素填土 17.0 10 8.0 , ② 粉质黏土 19.7 20 14.5 18O ③ 稍密卵石 21.O 3O.O 3OH0 ④一1 强风化砂岩 21.5 20 40.0 30HD ④一2 中等风化砂岩 24.9 35 45.0 looO ⑤一1 强风化泥岩 20.0 25 30.O 260 ⑤一2 中等风化泥岩 23.7 45 35.O 800 2基坑支护设计及其变形失稳 续表2 项目 设计参数 2.1基坑支护设计 根据周围环境条件分析,将采取直立开挖方式施工,由 桩间喷射混凝土 强度C20,厚度100mm 于直立边坡高达l0.90 m,地层主要是黏性土,常规的砌墙或 桩间钢筋网布置 击6.5@200 X200 硅酸盐砌块支护方案无法抵御其较大的侧壁土压力。综合 桩间加强钢筋 西14钢筋,lI级 分析场地邻近建筑条件、地质条件和基坑支护成功经验,经 各方论证采用排桩加锚索支护体系,并由具有资质的单位作 2.2裂缝发展趋势 基坑支护专项岩土工程设计。具体设计详见图1。 2010年3月10日开始对基坑南侧⑥一⑩轴段进行排桩 加锚索支护体系施工,同年4月15日施工完毕。由于场地 地表土为杂填土,土质松散,该处道路雨水为无组织排水,存 在部分地下雨水管道渗水。5月18日土方分层开挖至地面 下5.0 m左右时,围墙根部(裂缝距基坑边缘较近)且平行边 坡处出现了一条宽2—5 mm、长约40 m的裂缝,冠梁向基坑 内位移25~30mill,基坑紧邻人行道及机动车主道,且有行 二luJ智 人和较多重车经过,若裂缝继续发展并向外扩散,会严重影 响安全。 3基坑变形失稳原因分析 每个基坑的地质条件是特定的,诸多不定因素在设计、 施工中予以充分考虑,而设计采用的施工工艺也是相对确定 的。本工程基坑变形的原因有如下几个方面: 芷 耋』色璺 桩身配筋图 (1)基坑表面场地土为杂填土,土质松散,土体稳定性 图1基坑支护方案 差。当基坑开挖至地面一2.2 m时,发现大量管道,包括电 缆、给水管、移动通讯管、电信通讯管、雨水管、原建筑物排水 经计算、比较、分析,排桩加锚索支护体系设计参数见表2。 管。由于市政施工,上部回填土未经夯实,并有多处出现漏 表2基坑支护方案 水,使空隙水压力增加,抗剪强度减低。 项目 设计参数 (2)地表外部荷载的影响。基坑上口边缘不到1.0 m处 排桩排数 l排 有2.5 m高的240厚实心砖围墙,且围墙与冠梁(基坑边缘) 排桩直径 内径1200 mm,外径1600 mill 上K1的高差为l-7 m,水平距离为1.2 m,紧邻基坑有大量重 型车辆经过,增加了坡间荷载。 排桩间距 2.5 m (3)基坑边缘排水不畅。由于紧邻的人行道、绿化带、机 桩长 l9.50m 动车道为刚交付使用,经观察人行道的铺装垫层等存在不均 每桩设置锚索根数 1根 匀沉降,有渗水隐患;绿化带宽度为2.2 m,种植土较松散有 锚索直径 150mm,4束15.2钢绞线,L=36.5In 渗水隐患;再由于机动车道为刚交付通行,经观察同样存在 锚索倾角 20。 不均匀沉降,沥青路面存在1~2 mm裂缝现象;且该路段无 雨水排水系统,造成雨水渗漏和直接基坑内。 冠梁 800 Flim X1200mm (4)开挖不按要求施工。部分为采用盆挖法施工,疏于 86 四』II建筑第33卷2期2013.04 赣 醐 ・ 管理造成超挖,甚至把基坑壁面挖成倒坡,对基坑稳定性造 5几点体会 成了不利影响。土方开挖用挖掘机施作,对开完后的边坡、 排桩等应及时用人工修整,并使边坡壁面具有一定的粗糙 (1)基坑支护设计前,最好对基坑边缘做专项的边坡勘 度,影响喷射混凝土的粘结强度。 察,进一步查明影响基坑变形及稳定的不利条件。 (5)未能及时注浆。 (2)合理安排施工顺序,土方开挖顺序、方法必须与设计 工况一致。并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超 4处理措施 挖”的原则,且及时支护。 (1)回填。在发现临街出现裂缝后,经有关部门实地考 (3)防止地下水渗漏,恶化土的物理力学性能。根据已 察并研究决定,立即采用回填基坑边坡脚,回填高度至地表 有资料,桩间土失稳或变形增大多与土体内积水有关。 下1 m处。 (4)加强基坑变形观察,及时整理基坑变形曲线,做好变 (2)封闭裂缝。及时采用水泥砂浆封闭裂缝,避免雨水 形预警提示。 等地表水从绿化带及裂缝处下渗。 (5)基坑周边严禁超堆荷载。 (3)增设临时排水系统。 (6)做好专项支护方案及专家论证,做好专项土方开挖 (5)更改支护设计方案。根据上述坑壁变形原因分析, 方案及专家论证。 为了确保市政道路、市政管线、行人安全、支护施工人员及后 期土建施工安全,决定将支护方案改为:冠梁上口直径630 mm钢管内支撑;桩间土采用喷射混凝土支护,土层先66.5 参考文献 @200×200的钢筋网;钢筋与人工挖孔桩护壁圈中的预留钢 筋连接,然后安装、焊接614@1 500×1 500钢筋加强网,喷 [1]GB 50330—2002建筑边坡工程技术规范[s] 射C20混凝土100 mm厚,并间距2.0 m,留置排水孔。此支 [2]谢建民,肖备.施工现场设施安全设计计算手册[M].中国建 护施工边开挖边进行,并确保土方开挖时桩间土尽量平整、 筑工业出版社,2007 垂直。 [3] 徐国民,吴道明,杨金和.昆明某训练基地基坑变形失稳原因 (6)对有裂缝及变形的范围进行注水泥浆,以对土体进 分析[J].岩土工程界,2003(2):31—31 [4] 《建筑施工手册》审编组.建筑施工手册(第四版)[M].中国建 行加固,提高土体粘聚力。 筑工业出版社,2003 (7)加快基础施工进度,挡土墙外侧从基础一9.35 m处 [5]GB 50202—2002建筑地基基础工程施工质量验收规范[s] 换填C20毛石混凝土3.0深。 (8)继续加强变形观测。 ● ‘ — 址 ^: 、 、 ^ ‘ 、 ‘ ‘ ‘ k. ^ (上接第84页) 时间到2 rain后,按入水顺序一个个取出 题。在进行洞口施工当中,采取了静态爆破结合大管棚施 装入炮孑L,每卷都用炮棍捣实,孔口不够一卷长时,可把药卷 工,不仅减少了飞石对风景区内古建筑群和洞口下面人行造 分成两段分次装入,孔口可留5—10 cm不装药 。药卷浸 成的安全隐患,也减少了洞口顶部路面的沉降以及保证了出 水2—5 min内,吸水率在26%左右,因此,装药时不必紧张, 洞的安全。实践证明,该施工过程中所采取的方案、方法、措 在2 arin内完全有时间装完药卷。另外,所有炮棍的长度应 施是适合的,解决了隧道出洞过程所面临地形陡峭、人群聚 以刚好顺利插入炮孔底部为准,不得过粗或过细。 居、巨型危石、风景区紧邻诸多不利因素,为同类工程施工起 4.3实施效果评价 到了借鉴作用。 隧道出洞过程中,布置了拱顶下沉监测点和水平收敛测 点。监测得拱顶下沉最终约1.2 cm,水平收敛约0.5 em,地 参考文献 表下沉最终约为2.0 cm,沉降变形控制较好,满足相关规范 要求。 . [1]程刚.望江岭隧道出口进洞施工技术[J].施工技术,2009,38 (9):15—17 5结语 [2]李琨,马慧勇.岩湾隧道高倾角裂隙岩质洞口施工技术[J]. 本工程出洞口处于著名风景区内,洞口处于陡崖上,没 施工技术,2009,38(9):18—20 有任何施工通道可达洞口,且洞口轮廓范围内有巨型危石存 [3] 张英明,丁立金。隧道洞口位于人口聚居区出洞施工方案探讨 在,使得洞口的开挖较为困难。本工程结合实际施工情况, [J].铁道工程学报,2009,38(9):15—17 采取了“先外后内”的原则,先在陡崖上搭建了防护棚,对边 [4].1TGD70—2004公路隧道设计规范[S] 坡进行了处理,然后对轮廓线内的巨型危石采取了支墩加锚 [5]GB6722—2003爆破安全规程[S] 索的联合支护体系方法的效果显著,在洞口开挖过程中危石 [6]关宝树.隧道工程施工要点集[M].北京:人民交通出版 社,2003 保持了很好的稳定性,较好地解决了洞外施工与技术上的难 四川建筑第33卷2期2013.04 87 

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