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皮带输送机电机轴断裂分析及预防措施

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皮带输送机 电机轴断裂分析及预防措施

摘要:在港口码头及钢铁行业中,皮带输送机多用于块状或粒状物物料的输送,是各工艺设备之间构成连续生产的关键纽带,实现了生产过程连续性和自动化,提高劳动生产率和降低劳动强度,具有生产率高、运输距离长、可实现多点装卸料、动力消耗低、结构简单、工作平稳可靠、操作方便等优点,因而获得广泛使用。皮带输送机电机轴断裂故障是电机故障中的一种,本文针对原料场电机断轴事故的原因进行研究与分析,并提出相应的改进措施,以保证皮带运输机电机的安全稳定运行,在提高物料运输效率的同时,实现其安全高效生产。

关键词:皮带输送机;电机;轴;断裂; 引言

大型综合原料场作为钢铁厂物料转运的枢纽,实现与码头、球团、烧结、炼铁、焦化等对接。在原料场生产中,皮带输送机是十分重要的设备,一旦发生故障,对原料场的安全生产、保供保卸造成严重影响。三相鼠笼异步电动机作为皮带输送机的驱动输出,因而其成为皮带输送机的重要组成部分。原料场环境比较差,工况恶劣,电动机长期运行在其环境中,导致各种故障时有发生,运行中的电机转轴断裂也成为其常见故障的一种。

1断轴故障经过

2020年8月,原料场卸煤系统XM皮带机及上游皮带跳停,检查发现M皮带机在电脑画面显示运行状态,但现场M皮带驱动电机在运转,其耦合器却未运转。由此判断M皮带机在正常运行时电机输出轴在负荷端轴肩处已断裂。查看高压综保后台记录,该电机正式投入使用未满一个月,从投入使用到发生断轴事故期间的电流在9.5A左右,电流曲线基本平稳。该皮带机传动结构采用“电机+液力耦合器+减速机”的驱动形式,高压电机的相关参数如表1所示。

表1 M皮带驱动高压电机参数

技术参数 数据 技术参数 数据 型号 YXKK450-4 防护等级 IP55 额定功率 500 kW 接法 Y 额定电压 10 kV 绝缘等级 F 额定电流 33.8 A 安装方式 B3 转速 14 r/min 频率 50 Hz 2 断轴材质、性能检验分析

电机轴断裂发生在轴与液力耦合器连接交界处,轴的断裂面存在不平整状的扭曲截面,在断裂的轴肩过渡部位的过渡圆角比较小,同时电机轴键槽也开到轴肩处。

通过查阅该电机的出厂技术手册,得知断轴电机的转轴采用45#热轧圆钢铸造而成,化学成分执行GB/T 699-2015标准,力学性能执行0A500.077-2017企业标准,其工艺制作流程为:落料Φ220×2475 mm经过热处理(正火850℃均热目测+保温2.5小时、回火580℃均热目测+保温6小时)、粗加工、半精车、精车。

分析内容 试验方法 仪器设备 宏观断口分析 微观分析 分析 肉眼或LEICA M205A体视显微镜 肉眼或LEICA M205A体视显微镜 JY/T 010-1996《分析型扫描电子显微镜方法通则》 Quanta400FEG扫描电子显微镜(SEM) 显微金相分析 非金属夹杂物 组织 GB/T 13298-2015《金属金相组织检验方法》 ZEISS Observer Zlm光学显微镜 GB/T10561-2005《钢中非金属夹杂物显微评定方法》 GB/T 20123-2006《钢和铁总碳及总硫量的测定感应炉中燃烧后的红外吸收法(常规法)》 化学成分分析 GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》 仪 CS901B红外碳硫ARL4460光电直读光谱仪 力学性能 拉伸试验 GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》 Zwick拉伸试验机 冲击试验 GB/T 229-2007《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》 ZBC-2302冲击试验机 2.1试验方法和仪器设备

2.2检验过程及结果 2.2.1宏观形貌观察

对电机断轴进行宏观分析,结合生产图纸分析其断裂部位位于图1中所示的过渡R处。断口宏观形貌见图2,从图2中可知,断轴裂纹起源于过渡R—圈,呈线源特征,裂纹源区可见台阶特征;图2中箭头所示的虚线圆形区域为最后断裂区,位于断口中间部位;疲劳扩展区较为平坦,可见贝纹线特征。因此断轴的断口宏观形貌特征符合旋转弯曲疲劳断裂。

图1断裂部位示意图 图2断口宏观形貌 2.2.2化学成分测定

在电机断轴上提取样品进行化学元素的定量分析,检测结果见表2。从表2分析结果来看,断轴的化学成分符合GB/T 699-2015标准中对45#钢的技术要求。

表2化学成分分析结果(%)

元素 实测值 GB/T 699-2015 标准中对45#钢的技术要求 判定 碳(C) 0.48 0.42-0.50 符合 硫(S) 0.008 ≤0.035 符合 磷(P) 0.013 ≤0.035 符合 锰(Mn) 0.59 0.50-0.80 符合 硅(Si) 0.23 0.17-0.37 符合 铬(Cr) 0.020 ≤0.25 符合 镍(Ni) <0.009 ≤0.30 符合 铜(Cu) 0.018 ≤0.25 符合 2.2.3力学性能检测

分别在电机断轴的1/4直径处,以及距离表面10mm处(参考热处理时圆钢外径220mm, 断裂段的外径为130mm,因此相对热处理时1/4直径位置为距离表面10mm处)取纵向力学性能试样,检测结果见表3,从表3可以看出该断轴的力学性能满足0A500.077-2017标准。

表3力学性能分析结果

1/4直检测项目 径处测试结果 距离表面10mm处测试结果 0A500.077-2017 标准中对45#钢的技术要求 抗拉强度(Rm)MPa 308 298 ≥285 规定塑性延伸强度(ReL)MPa 599 604 ≥570 断后伸长率(A)% 25.5 24.0 ≥15 断面收缩率(Z)% 45 42 ≥36 冲击吸收能量(J) 38 42 40 37 39 40 ≥30 2.2.4断口SEM形貌观察

截取电机断轴断口试样,放置于扫描电子显微镜下观察,试样裂纹源区SEM形貌、裂纹扩展区SEM形貌在低倍数下较为平坦,高倍数下可见疲劳辉纹;最后断裂区SEM形貌见呈韧窝特征。

2.2.5 断口剖面金相分析

断口剖面在裂纹源区截取垂直于断口的剖面试样,经镶嵌、磨抛后放置于光学显微镜下观察,试样抛光态非金属夹杂物形貌,并按GB/T 10561-2005标准中实际检验A法评定试样非金属夹杂物级别,结果为:A1.5,A0.5e,B0,C0,D1,D1e,DS1.5。试样经化学试剂侵蚀后继续观察,试样断口处显微组织为:珠光体+铁素体,断口处剖面显微组织形貌无异常现象。

2.2.6 检验结果

电机断轴的化学成分符合GB/T 699-2015标准对45#钢技术要求。基体显微组织为:珠光体+铁素体,无异常。在1/4直径和距离表面10mm处分别取样的力学性能符合0A500.077-2017企业标准。

通过电机断轴断口的宏观形貌分析可知,断裂起源于过渡R处,裂纹源区位于R处一周,可见多处台阶特征,呈线源特征;裂纹扩展区可见贝纹线,为疲劳断裂的宏观形貌特征;最后断裂区位于断口中间部位。通过断口的微观SEM形貌分析可知,裂纹扩展区可见疲劳辉纹,符合疲劳断裂的微观形貌特征,最后断裂区呈韧窝特征。因此综合断口的宏观和微观分析结果可知,该电机断轴断裂性质为旋转弯曲疲劳断裂。电机在运行时,过渡R处为应力集中区域,容易萌生微裂纹。当轴有不同的尺寸截面时,交变应力的作用会集中在轴截面积突变处,轴肩过渡处是整根轴的薄弱环节,容易发生疲劳扩展形成微观裂纹导致断裂。

3 断轴电机安装质量分析

首先,现场检测电机与减速机同轴度数值偏大,上下相差2.5mm,安装对中不当,电机与耦合器、减速机不同心,致使电机轴承受了比预期设计要大的径向载荷。在电机轴与耦合器输入端接手处相对薄弱的位置载荷偏大时,产生金属疲劳;当电机轴伸端所承受的径向负载太大时,就会造成电机轴在径向上有弯曲变

形。在持续的外加交变应力作用以及复杂恶劣的运行工况下,电机与耦合器、减速机不同心导致轴在径向的受到周期性循环的力,让电机轴加速断裂,通常电机轴断裂位置就在电机端盖内侧紧挨轴承的轴肩过渡处。

其次,现场耦合器设置安全防护罩,防护罩上无观察孔,无法及时发现辅助轴承螺杆紧固不好,造成螺杆松脱,导致辅助轴承座有移位现象。

此外,电机通过液力耦合器拖动减速机驱动皮带输送机运行,在电机通电后,皮带输送机缓慢启动,电机达到额定转速,负载加速力矩会逐渐变大,同时电机轴受到耦合器的反向扭矩也会逐渐变大,致使电机和耦合器之间的轴段在很长时间内存在加速过程,又由于耦合器的输入轴与输出轴之间依靠润滑油进行驱动,相对运动之间存在滞后情况,造成在电机启动达到额定转速这一过程中,由于电机加速与耦合器滞后的作用互相影响,造成电机轴截面频繁发生应力方向以及大小的波动,极易造成局部应力超出电机轴材质的屈服极限。进而在轴肩过渡的轴截面处出现微小裂纹,电机长时间运行致使微小裂纹逐渐扩张,最终导致电机轴断裂。

4 断轴原因及预防措施

经过上述的分析以及现场实际的检查,造成此次电机断轴的主要原因是电机安装过程同心度调整不当,偏差较大,电机轴在径向弯曲变形,电机运行中在轴肩过渡处应力集中,发生疲劳扩展形成微观裂纹,当裂纹扩展到轴截面的一定程度,电机轴所承受的载荷超过预期设计载荷及屈服极限强度而瞬间断裂,造成断轴现象。

结合原因分析,针对电机断轴故障提出以下几点预防措施:

(1)把控好电机的设计制造,运用优良的生产处理工艺,采用锻造轴,通过对转轴材料进行调质,电机轴肩处应该有足够的圆弧过渡,不允许存在退刀槽,减轻应力集中影响,提高转轴的整体性能;

(2)加强施工质量把关,逐级验收,设备同心度调整采用专业测量设备辅助,及时记录好振动、偏离量等相关数据;

(3)加强日常点、巡检,电机的测振、测温装置投入使用,上位机数据异常报警及历史曲线查询完善,运用多种检测手段从自动化、信息化层面上及时了解现场设备的运行状态,提早发现设备隐患;

(4)定期对电机进行维护,做好维修记录,增加对电机转轴的专项检查,做好对转轴的性能及疲劳程度的评估;

(5)改变传动结构形式,取消耦合器或将耦合器放置于减速机前,电机启动采用软启动器或变频器,联轴器与减速机采用直接连接的形式等。

5 结束语

皮带输送机电机断轴是一种常见的电机故障,其发生的原因具有多样复杂性,需要从电机结构、材料选型、系统设计、运行维护等综合多方面进行考究,而且各影响因素之间密切关联。综合分析清楚电机断轴的细节原因后,多措并举,有效确保现场电机设备的稳定运行,对整体系统的安全稳定生产有着重要保证,对企业的创益增效有着重要影响。

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左志强,孙清涛,段小蒙.皮带输送机电机断轴原因分析与改进[J].山东化工,2016,45(06):92-94.

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崔程鹏,崔学录.由一起皮带轮电机断轴事故引发的思考[J].电机技术,2021(03):38-41+44.

作者简介:林志豪(1994-),男,汉族,广西梧州人,本科,自动化助理工程师,研究方

向电气工程及自动化。

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